為了保安全、穩生產(chǎn),七月初西昌藍鼎生產(chǎn)部組織安全隱患大排查,經(jīng)檢查發(fā)現原設計的焦化脫硫脫硝系統所有電動(dòng)機控制回路的交直流共用一根12芯電纜,一旦發(fā)生電纜短路,將造成220V的交流電串入到24V的直流電里,流進(jìn)可編程控制器模塊,燒壞可編程控制器,造成脫硫脫硝系統停運,導致出口排放指標超標。存在重大安全生產(chǎn)隱患。
檢修班組將此重大安全隱患上報至生產(chǎn)部,生產(chǎn)部第一時(shí)間聯(lián)系專(zhuān)業(yè)安裝公司人員到廠(chǎng)研究解決方案,安裝公司提出將所有設備重新鋪設一根控制電纜,將交直流電源徹底分開(kāi)。現場(chǎng)共計100多臺電氣設備,設備平均離配電室100米,需要上萬(wàn)米控制電纜,電纜材料費加施工費報價(jià)20萬(wàn)元。改造費用昂貴,但此安全隱患必須要解決,生產(chǎn)部要求電儀人員探索解決方案。
經(jīng)反復思考后,電儀人員提出:重新設計控制回路邏輯圖,通過(guò)優(yōu)化控制回路,將直流回路的兩根線(xiàn)通220V的交流電驅動(dòng)一個(gè)220V的中間繼電器,繼電器的觸頭接24V的直流電到PLC模塊,同樣可以防止220V交流電串入PLC模塊。該方案的不僅能達到分開(kāi)直流電源的作用還能節約電纜費和施工費。生產(chǎn)部同意了該技改方案。
7月18日電儀人員周福、朱江華、丁正煒正式開(kāi)始改造工作,為了節約成本,電儀人員利用了原半干法拆除的繼電器和繼電器底座。通過(guò)大家的共同努力,8月4日完成了技改工作,并且模擬試驗了控制回路短路故障,可編程控制器運行正常,技改成功。
西昌藍鼎電儀人員通過(guò)自主設計、自主改造焦化電氣設備控制系統,消除了安全隱患;利用了廢舊物資,實(shí)現了變廢為寶,同時(shí)節約了改造成本,為集團降本增效貢獻了力量。
通訊員:周福
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